熱式氣體質(zhì)量流量計在使用過(guò)程中可能會(huì )出現無(wú)顯示、瞬時(shí)流量異常、流量波動(dòng)大、4-20mA輸出異常、RS-485通訊輸出異常、報警輸出異常等故障,當遇到這些故障要如何處理呢?如下表所列,為大家一一介紹。
故障 |
可能原因 |
解決方法 |
顯示屏無(wú)顯示 |
1、未送電 |
開(kāi)啟電源 |
2、儀表供電電源壞(通220VAC,電源指示燈不亮,說(shuō)明電源損壞) |
更換開(kāi)關(guān)電源 |
|
3、DC24V電源正負極接反 |
檢查電源極性并調線(xiàn) |
|
4、顯示屏插針插偏 |
對準插槽插屏 |
|
5、接插連接排線(xiàn)端子松動(dòng)或脫落 |
重新對應插好端子 |
|
6、顯示屏損壞 |
檢查電源指示燈,指示燈亮說(shuō)明顯示屏損壞,聯(lián)系廠(chǎng)家 |
|
瞬時(shí)流量異常 |
1、探頭方向接反 |
正確安裝探頭方向 |
2、傳感器內部臟 |
清潔傳感器(首先清潔探頭) |
|
3、傳感器損壞 |
返廠(chǎng)檢修 |
|
4、流量參數(電壓點(diǎn)、流速、系數及口徑等)設置有誤 |
檢測參數,重新設置 |
|
5、現場(chǎng)流速過(guò)高,實(shí)際標定未能標到該流速及電壓點(diǎn) |
通過(guò)分段修正系數或者手動(dòng)設入電壓點(diǎn)及流速 |
|
6、傳感器部分被異物堵塞,導致探頭檢測不到信號 |
清理異物,保證腔體內干凈五載物堵塞 |
|
7、壓力過(guò)大導致傳感器探頭破壞
|
可測pt20和pt300阻值,如果對應阻值非20或300歐姆左右,則探頭損壞,聯(lián)系廠(chǎng)家 |
|
8、安裝時(shí),傳感器與對接管道位置側位,導致腔體內徑與連接管道不能同徑或墊片移動(dòng)導致孔徑變化而信號波動(dòng) |
重新校正連接位置,并固定好墊片再穿螺栓,緊固螺母 |
|
流量波動(dòng)大 |
1、流速參數設置有誤 |
檢查流速參數設置 |
2、流體性質(zhì)是脈動(dòng)輪流 |
調整濾波系數 |
|
3、傳感器內部臟 |
清潔傳感器 |
|
4、傳感器損壞(探頭) |
返廠(chǎng)檢修 |
|
5、瞬時(shí)流量波動(dòng) |
可能安裝直管段不夠或靠近彎頭、閥門(mén)、泵、收縮管、障礙物及三通等 |
|
6、流量遠程上位機信號波動(dòng) |
可能輸出信號線(xiàn)纜受強電干擾或信號輸出線(xiàn)過(guò)長(cháng)導致信號衰減 |
|
4-20mA輸出異常 |
1、量程設置有誤 |
正確設置20mA對應滿(mǎn)量程 |
2、轉換器故障 |
返廠(chǎng)檢修或拆下電路返廠(chǎng) |
|
3接線(xiàn)未成環(huán)路 |
檢查接線(xiàn) |
|
RS-485通訊輸出異常 |
1、波特率和站號設置有誤 |
檢查并重置參數 |
2、正負極接反 |
改變極性(A、B對應接好) |
|
3、連接線(xiàn)損壞 |
檢查連接線(xiàn)路 |
|
4、通訊輸出線(xiàn)纜過(guò)長(cháng)導致信號衰減(分體式) |
縮短傳感器與轉換器線(xiàn)纜距離 |
|
報警輸出異常 |
1、參數設置有誤 |
正確設置報警上下限參數 |
2、未配置報警輸出功能 |
聯(lián)系廠(chǎng)家增加報警功能 |
|
3、繼電器損壞 |
返廠(chǎng)檢修 |